索风营水电站人工砂石骨料生产工艺的优化与探讨
2 系统设计的优点与存在问题
系统建成投产后,首先配合索风营电站“建设绿色环保水电站,开发清洁能源”的目标,在污水排放及治理大气污染上做了很多工作,在石粉回收及废水处理的回收利用方面都取得了较为明显效果。
表2 系统主要设备选型与配置
|
设备名称 |
规格型号 |
铭牌产量/(t·h-1) |
设计产量/(t·h-1) |
数量/台 |
进料粒径/mm |
功率/kw |
|
np1313 |
470 |
850 |
2 |
<750 |
200 |
|
|
给料筛 |
b13-56-2v |
500 |
850 |
2 |
0~750 |
11 |
|
槽式给料机 |
900×2100 |
70~270 |
180 |
6 |
0~300 |
7.5 |
|
电子吸铁器 |
pcdc-10 |
— |
— |
1 |
— |
2.2 |
|
圆振筛 |
2ykr1845 |
500 |
850 |
2 |
<300 |
30 |
|
圆筒洗石机 |
tx1836 |
230 |
330 |
2 |
<40 |
75 |
|
np1213 |
400 |
700 |
2 |
80~300 |
200 |
|
|
脱水筛 |
zkr1230 |
70 |
50 |
|
<2.5 |
4*2 |
|
圆振筛 |
3yrk2460 |
280~880 |
700 |
1 |
0~80 |
45 |
|
立式破碎机 |
vi400 |
300 |
500 |
2 |
2.5~60 |
400 |
|
圆振筛 |
2yrk2460 |
280~500 |
130 |
4 |
2~40 |
37 |
|
立式破碎机 |
pl-8500 |
90~160 |
100 |
2 |
2.5~40 |
200 |
|
圆振筛 |
yrk2052 |
150~350 |
130 |
2 |
0~40 |
18 |
|
刮泥机 |
sfj-16/2 |
80 |
60 |
2 |
0~2.5 |
11 |
|
砂泵 |
4ps |
250 |
250 |
2 |
0~2.5 |
45 |
|
螺旋分级机 |
fg-15 |
100 |
75 |
2 |
0~2.5 |
15 |
|
脱水筛 |
zkr1445 |
150 |
100 |
|
0~2.5 |
7.5*2 |
|
电磁振动给料机 |
zg8 |
— |
— |
20 |
0~80 |
2 |
|
自动识别电子皮带称 |
— |
1000 |
850 |
1 |
0~80 |
2 |
2003年7月至12月主体工程需用骨料7.7万m3,为了满足rcc对用砂的要求而进行了工艺改进和调整,解决了砂的细度模数及石粉含量问题。
2004年1月至4月主体工程需用骨料21.6万m3,工艺改进主要解决了细度模数的稳定性及提高石粉含量问题。
2.1 关于粗碎、中碎、预筛分设备选型及工艺改进
(1) 在粗碎、中碎设备的选型上,根据石灰岩强度不高、易碎的特性,所选用的np1313、np1213反击式破碎机具有破碎比大,产品粒形好,能耗低等特点。粗碎设计单机生产能力为470t/h,但在破碎机开口为18cm时的实际生产能力可达760t/h,达到了设计总产量的89%;中碎设计单机生产能力为350t/h,但在破碎机开口为6cm时的实际生产能力可达480t/h,达到了设计总生产能力的73%,说明本系统中粗碎、中碎在设备配置上富裕过大。因此,只要粗碎、中碎处理的设计生产能力不超过1500t/h,仍以采用2台设备较为合理。
(2) 原设计中在棒条给料机下设有ykr1022圆振筛,将小20mm的骨料送入tx1530圆筒洗石机处理后再经1号皮带进入半成品料仓。但在毛料含泥量较高时,受圆筒洗石机处理能力的限制,使处理后的污水排放造成了污染,环保费用较高,故应该用皮带机输送出去作弃料处理,可大大降低下一工序的处理难度,这既能满足环保要求,同时也可降低运行成本。
(3) 本系统的中碎设备配置虽有富裕,但经预筛分进入的梭槽坡度(35º)偏小,影响堆料而造成中碎产量偏低,为此增设了附着式振捣器。对大于80mm骨料的梭槽坡度应改为38º~42º。
(4) 预筛分中小于40 mm骨料直接进tx1836圆筒洗石机,冲洗后大于2mm的骨料进入筛(一)再次冲洗。虽然该设备洗石效果较好,但重点应解决好骨料的脱水问题,若配合fx型螺旋分级机使用,则效果会更佳。

